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动态数据流怎么看?学会多赚不少钱!
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黄文胜
动态数据流怎么看?学会多赚不少钱!
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动态数据流是指当点火开关打开且发动机起动时,故障诊断仪读取的发动机电子控制系统的数据。这些数据是随着发动机工况的变化而不断变化的,比如进气压力传感器的动态数据是随着节气门开度的变化而变化的,氧传感器的信号要在0.1-0.9v之间不断变化,通过读取控制单元的动态数据,我们就可以知道各个传感器发送给ECU的信号值,通过与真实值的对比,就可以快速找出准确的故障位置。

利用动态数据流分析进行故障诊断有两种情况:一种是电控系统已经存储了故障码,另一种是没有故障码。

一、出现故障代码时的分析步骤:重点关注与故障代码相关的传感器的数据,分析是什么原因导致数据变化,找出故障原因。

先检查故障码记录时的冻结数据帧,再确认故障码产生时车辆的运行状况,使车辆在冻结数据帧指示的条件下验证故障,利用故障码快速准确地确定故障位置。当一个故障码被确认后,还可以直接找出与故障码相关的每组数据进行分析,并根据其设定的条件分析其原因,然后分析数据的数值波形,最终找出故障点。

案例一:奔驰S350发动机故障灯异常亮起。 故障现象:一辆2012款奔驰S350轿车,搭载276发动机,发动机故障灯异常亮起。

故障诊断:通过扫描工具(DAS)快速检测到车辆,在发动机控制单元(ME)中存储故障代码P008792:系统中的燃油压力过低(功能或描述有错误)。分析故障代码,推断车辆燃油供给系统有故障。 对高压和低压燃油管路的目视检查显示没有外部泄漏,也没有燃油气味。

用故障诊断仪读取低压燃油管路中燃油压力的实际值(由低压燃油压力传感器监测),该值为5.1bar(标准值为4.5~6.7bar,1bar=100kPa)。发动机关闭一段时间后,压力没有明显下降。低压燃油管路中的燃油压力由燃油压力表测得,与故障检测诊断测得的实际值基本一致,可以推断低压燃油供给系统工作正常。用故障诊断仪读取高压燃油管路中燃油压力的实际值(即燃油轨压力,由高压燃油压力传感器监测)。怠速时为150.1bar,正常。然而,在发动机关闭约2分钟后,该值降至82.9bar,这表明高压燃油供应系统存在泄压故障。

据推断,故障的可能原因是:喷油器泄漏、高压燃油管路泄漏和高压燃油泵损坏。 故障排除: 由于在目视检查过程中没有发现高压燃油管路有泄漏,因此决定将重点放在喷油器上。发动机熄火后,迅速取下火花塞,用内窥镜观察各缸,发现1缸的喷油器有泄漏。更换1缸喷油器后,发动机能顺利启动,发动机故障灯不再异常点亮,故障排除。

案例二:桑塔纳1.6L油耗增加

故障现象:一辆桑塔纳1.6L轿车(出租车),百公里油耗增加了1L。

故障诊断: 司机反映:前几天换了火花塞,调了点火正时,油耗还是高。经与车主沟通确认不是油品。然后连接故障诊断仪,进入“发动机系统”,读取故障代码为“氧传感器信号超出公差”。进入“读取数据块”,读取16路“氧传感器”的数据,显示为0.01V不变。 氧传感器长时间显示低于0.45V的数值,说明两点:一是混合气偏稀;第二,氧传感器本身信号不对。

根据发动机的动力性能,混合气应该不稀,所以要检查氧传感器。方法是人为加浓混合气(踩几次油门),观察氧传感器的数据变化。通过观察,氧传感器的数据从“0.01V”开始略有变化 更换氧传感器,然后用诊断仪读取其数据,显示0.1~0.9V,变化正常。所以维护过程结束了。

第二天车主反映油耗恢复正常,故障排除。这是典型的氧传感器损坏导致的高油耗故障。

2.没有故障代码时的分析步骤

在汽车电控系统故障排除过程中,当确认没有故障码时,数据流分析的一般步骤是:首先从故障现象入手,根据控制系统的工作原理和结构推断出相关数据参数,然后通过数据流分析观察并综合分析相关数据参数。 在分析数据流时,需要了解车辆控制系统的基本原理和结构、基本控制参数以及不同工况下的正确读数。在此基础上,经过认真细致的数据流分析,才有可能得到准确的判断结果。

案例三:长安马自达CX-5发动机无法启动。

故障现象:一辆长安马自达CX-5轿车,搭载2.0L发动机,自动挡,行驶里程8万公里左右,因发动机无法启动,其拖车进厂检修。

故障诊断:提车后,检测故障,按下启动按钮,打开点火开关,仪表显示正常:踩下制动踏板,再按下启动按钮,发动机以接近1500r/min的转速启动汽车,但仅2秒左右就会自动熄火。问了司机才知道,前一天晚上车还在正常使用,今天早上就坏了。 连接马自达专用测试仪(MMDS)读取故障代码,不存储故障代码。对车辆的例行检查显示没有异常。

通过分析可以看出,这辆车故障的特殊性在于发动机可以启动汽车,但启动后会自动熄火。如果MAF故障,无法正常监测进气,可能会导致喷油异常,造成发动机启动汽车后熄火的故障现象。 将点火开关转至“ON”位置,用MMDS检查MAF的数据,显示为268.85g/s(下图),远大于维修数据中规定的正常数据(约0.59g/s)。怀疑MAF及其相关电路有故障。

参考相关电路图(如下),仔细检查并测量MAF的相关线束。线束导通良好,无短路、断路、虚接等异常。人为断开MAF的接线头,发现MMDS上的MAF数据变成0,说明MAF数据异常应该不是发动机控制模块造成的。可以初步排除发动机控制模块故障的可能性,判断为MAF故障。

故障排除:更换MAF后,试运转,打开点火开关至“ON”位置,用MMDS检查MAF数据,显示为0.58g/s(下图),踩下制动踏板,试启动发动机,发动机启动平稳并能维持正常运转,故障排除。

案例四:一汽佳宝轿车,加速无力,加速回火。

故障现象:一辆一汽佳宝车加速无力,加速回火,有时加速熄火。

故障诊断:初步判断是混合气过稀。为了证明这一点,使用了两种方法进行验证。 一种方法是拆下空气滤清器,将化油器清洗剂喷入进气口,同时进行加速试验。明显加速强烈,故障现象消失,可以证明混合气太稀的判断。 另一种方法是连接诊断仪,读取故障码,显示无故障码:读取数据流,观察氧传感器数据,显示悬停在0.3 ~ 0.4V,踩几下油门后,氧传感器数据立即上升到0.9V过0.45V,然后其数据又徘徊回0.3 ~ 0.4V,这说明氧传感器是好的,因为混合气人为加浓后,数据反应及时,变化正常。

什么原因导致混合气过稀?通过分析,主要考虑进气压力传感器和燃油系统的油压。首先判断进气压力传感器,进入“读取测量数据流”,读取进气压力传感器的数据。它显示静态数据为1010毫巴(1m 接下来测试机油压力,但是因为机油压力表已经准备好了,无法测量燃油系统的机油压力,只好直接更换机油泵。更换油泵后,故障现象消失,故障消除。

最终结果显示,故障是由于机油泵供油能力不足,导致混合气过稀。

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