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【五洲龙混合动力客车动力电池辅助充电系统维修】维修案例
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祝恒磊
【五洲龙混合动力客车动力电池辅助充电系统维修】维修案例
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五洲龙混合动力客车动力电池辅助充电系统。配置一个11 kW发电机,利用发动机作动力源发电,为动力电池(图1中锂电池箱串联部分的电池)作补充充电。当动力电池在工作中存电不足时,11 kW发电机在辅助充电系统的控制下自动发电,提高动力电池的存电量(SOC值);当动力电池出现较多的亏电时,驾驶员或维修服务人员可以在车载触摸屏上手动输入强制发电命令,令11 kW发电机强制发电,以快速提高 SOC值。该车辅助充电系统工作正常时,基本上不用插电(在充电柜上充电)即可确保动力电池不会亏电。但是,该系统工作出现故障时,动力电池要么出现过充电要么出现亏电,导致车辆不能正常行驶。

该系统涉及面广,控制元件多,故障率较其他系统高,维修难度大。以下对其结构原理予以详细叙述。

 1 结构原理
    1) 11 kW发电机11 kW发电机是由大连天元电机公司生产的变频调速三相异步电机,主要技术参数如下:型号YSF146-4(FB),额定功率11 kW,冷却方式为水冷,接法为星接。此电机由发电变频器控制,发电变频器将发电机输出的三相交流电转换成单相直流电,输出至动力电池组,为动力电池充电。
    2)发电变频器为日本富士电机株式会社生产,其功能是:①整流—将发电机输出的三相交流电整流成单相直流电;②监测—接收光栅式旋转编码器(下文简称编码器)送来的发电机旋转信号,随时监测发电机的转速或转向;③降压—将输入的350 V高压降压,转变为其内部电子控制电路的电源电压;④电源输出—输出++15 V电压,为编码器提供工作电源;⑤报码—通过显示面板显示故障码。各主要接线端子功能:REV一反转信号输入;FWD一正传信号输入;CM一输入信号回路;12一力矩信号输入;11一力矩信号回路;PO-15V+输出;CM-15 V一输出;YA, YB一编码器信号输入。以上数据均为实测而来。
    3) CPU226  CPU226为西门子公司生产的可编程序控制器,安装在主变频器中,是整个车载主变频器的控制指挥中心。在辅助充电系统中,它接收BMS系统(电池管理系统)传输过来的“开启辅助发电”或“停止辅助发电”的CAN指令信号,处理后输出相应电压信号给PLC板,控制发电变频器是否开启辅助发电;在发电时,CPU226输出力矩信号至EM232模块,EM232模块从V1,Mi端子输出力矩电压模拟信号至发电变频器,以控制发电量的大小。

 4) PLC板PLC板安装在主变频器中,是CPU226与发电变频器之间的信号转换与连接桥梁,它将CPU输出的发电信号通过光藕转换后传给发电变频器。启动发电变频器开启辅助发电。

 5)光栅式旋转编码器安装在11 kW发电机主轴后端,用于测量发电机转速与转向。型号M50T200ZG5DW,输入电压+15 V,线色定义:红色一+15V,白色一搭铁,蓝色一YA,绿色一YB,黑色一屏蔽线。

 6)辅助充电控制逻辑[2]当BMS监测到soc值低于60%时启动巡航发电,此时是在车辆行驶中超过40 km/h时,主电机会对电池组进行小电流充电(且有一定条件),约40 A左右(这种充电模式不在本文讨论范围内)。当soc值降低到55%时启动辅助发电,这时是由11 kW的辅助发电机发电,车辆在怠速时对电池组进行小电流充电,约15A左右。当soc值低于50%时整车会强制发电,当Soc值大于69%时停止发电。
    7)辅助充电的基本控制方式辅助充电系统控制电路图。主变频器中的CPU226随时监测电池管理系统BMS模块送来的发电信号。当BMS监测到Soc值低于55%时,输出发电请求信号至CPU226 9CPU226通过PLC板控制发电变频器工作,让发电机发电。
    MCN11-6为PLC板上MCN11插座的第6脚;MCN11-1为第1脚;BCN9-1为PLC板上BCN9插座的第1脚;BCN9-2为第2脚。U、V、W分别为发电变频器的三相输出线,接电机的U、V、W三相端子;PC 1、PC2为PLC板上的2个光祸;Q0.6、Q 1.6分别为CPU226的2个输出端子。CPU226内部存储有五洲龙公司写入的相关控制程序,与EM232之间有通信联系,图5中的虚线为通信线排。PLC板在辅助发电系统中负责输出信号的电位转换,当CPU226收到BMS送来的“开启辅助发电”信号后,Q0.6输出低电位且Q1.6输出高电位。当Q1.6输出高电位时,光藕PC2的CE极饱和导通,发电变频器的REV端子由原来的高电位20 V变为低电位0V;当Q0.6输出低电位时,光藕PC1不工作,发电变频器的FWD端子还是高电位20 V,此时为发电逻辑,在此逻辑下发电变频器控制发电机发电。反之,当CPU226收到BMS送来的“停止辅助发电”信号后,Q0.6与Q1.6均输出低电位,发电变频器的FWD与REV端子均为高电位,此时为停止辅助发电逻辑。

上述的控制信号对于变频器来说,只是知道要发电了,但是要发多少电,变频器还不知道,因此,主变频器还要发一个信号给发电变频器,告诉发电变频器发多少电,这个信号就是通常说的力矩信号。力矩信号由EM232中的V1,M1端子输出至变频器的12、11端子。一般为3V,强制发电时为4V;这个力矩信号电压不能太大,太大时发动机驱动发电机的力矩过大,造成驱动皮带打滑磨损过快(通俗叫法为电机吃皮带)。力矩信号电路连接见图5。
    变频器有了上述发电控制信号与力矩信号,理论上可以控制发电机发电了。但是,在三相异步变频调速发电机装置中,发电变频器还要知道发电机是否旋转,如果发电机在没有旋转时,发电变频器贸然地开启IGBT,则发电机定子线圈一直被动力电池充电,所充的电未转变成其他形式的能量而全部转变成热能,那么,定子线圈必烧无疑。因此,发电变频器在没有收到编码器送来的旋转信号时,是不会控制发电机发电的。并且,变频器不但要收到信号而且要收到正确的信号。见图6编码信号,A、B是由编码器输出至变频器的2组编码信号,分别由编码器的蓝、绿二线连接发电变频器的YA、YB端子。这2组信号是频率脉宽幅度相同而相位相差90°的脉冲信号。其中相位超前90°的一组先进入变频器,落后90°的后进入变频器。相反,当电机反转时,落后的一组变成超前的一组先进入变频器。变频器利用相位差来辨别电机的正反转,因此YA、YB不能接错;如果错了,则不发电。

 8)小结当变频器满足发电控制信号、力矩信号、编码器(旋转)信号,且高压输入正常,电机及相关线路正常时发电机才会发电。

 2  11 kW发电机不发电的维修方法与步骤
    以一台粤BL3769车报修为例,说明11 kW发电机不发电故障维修方法与步骤。
    2.1故障现象
    车载触摸屏显示电压为324 V,偏低;soc值为40%,偏低,低于55%应该要发电;显示电池组充放电电流为0,不正常;发动机怠速750 r/min,正常。存在不发电故障。
    2.2故障检查与分析
    由上可知,电压低应该是由于不发电造成的;由充电电流为0也可知,确实不发电。查看发电变频器显示面板,结果显示为RUN, 0.00等,没有故障码,证明发电变频器工作正常。按理说发电机也正常,根据以往经验,如果发电机匝间短路不正常,则变频器会报故障码OC3(恒速时过电流)。同时说明,CPU226输出也应该正常,否则发电变频器不会显示正常。
    重新查看车载显示屏,结果发现电池组充放电电流显示的数据偶尔为几安,偶尔为负几安,偶尔为0,但大部分显示为负数或0。证明有故障。打开发电变频器盖子,测量其工作信号UFWD-CM=10 V,正常为20 V,确实有问题。再测UREV-CM=0.5 V,正常;力矩信号U12-11=2.27 V,似乎偏低?以前测量的多在3V左右。为防止漏检,将编码器工作电压与信号电压也测一遍,工作电压为14.95 V(正常15V),没问题。信号电压分别为7.2 V、7.3 V,也正常。
    难道是发电变频器检测到了电机有故障而没报故障码,导致变频器自动将工作信号电压锁定在10v而不发电?遂将发电机也检测了一遍,三相直流电阻几乎绝对平衡,为0.71Ω,除掉表头表线电阻0.08Ω(福禄克表测得),三相直流真实电阻为0.63Ω,正常。
    难道真是变频器故障,只能输出10v工作信号电压而引起不发电?为验证,在正常车上拆了一个换上一试,结果还是一样,证明原车的变频器没问题,遂装上。难道真是力矩信号电压过低引起的变频器工作电压UFWD-CM低?可是此力矩信号电压是CPU226控制EM232输出的,难道CPU226会出问题?况且CPU226又是由电池管理系统控制输出的,难道电池管理系统会有问题?一连串的问题让诊断工作陷入僵局。
    在上述问题中比较容易入手的是电池管理系统。于是,又重新回到第1步,点开车载触摸屏查看电池管理系统BMS状态信息与电池模块信息。结果有了,发现第7箱电池中有4组电压为0。据此分析,由于电池管理模块BMS检测到电池有故障,遂向CPU发送终止发电信号,于是CPU便输出很低的力矩信号,导致不发电。
    根据先排除明显故障的原则,于是更换有故障的4组动力电池。结果还是不发电。UMD-CM、U12-11等所有参数与以前一模一样。那么是什么原因引起的发电变频器工作信号UFWD-cm只有10v呢?又是什么原因引起力矩信号 U12-11偏低呢?
    力矩信号比其他车的要偏小,会不会导致不发电?关于这个问题,厂家没有明确说明,更没有具体参数。只有靠我们积累经验或者逻辑推理。按理说力矩信号是CPU要求变频器发多少电,信号电压高则要求发电量大,反之则小。现在偏小,顶多也应该只是导致发电量小,不应该导致不发电。因此,首先重点检查发电变频器工作信号。
    决定重新测量,要弄清楚FWD信号在不着车时输出的是多少。于是KEY-ON,待高压上电完成,测量FWD与CM电压为20 V,结果正常,证明不着车时输出正常。于是着车,再测,此时变成了10 v。为准确起见,多测几次,且测量时间长一点,偶尔发现有时短暂(约1-2s)变成11-12V,而且在此时发动机声音明显有变沉的感觉,证明有发电。这和车载显示屏上显示的偶尔有发电的现象相吻合,那么是什么原因导致FWD信号如此不稳定?此时,笔者利用区域切分法判断故障。既然发电变频器要求发电时FWD为高电位、REV为低电位,现在REV已经有了低电位,如果直接给FWD一个高电位,那么发电变频器应该正常工作发电。将FWD端子拆掉,着车,接着测量FWD与CM端子电压为20V,正常了。再看车载显示屏显示10- 15 A左右,果然发电了。
    经过拆卸FWD端子这一步骤,将故障范围切分为发电变频器与主变频器两大块,进一步缩小故障范围。既然拆卸FWD端子后就发电正常,则说明发电变频器正常,问题在主变频器及主变频器至发电变频器之间的线路。况且主变频器输出的Q1.6与Q.6正常,那么剩下的只有PLC板与FWD信号线路故障了。为了准确判断,又装上FWD端子线。在着车时测量BCN9-1与BCN9-4的电位,也为lo v,在发电变频器上测量也是10v,证明线路没问题。问题在PLC板或CPU2226至PLC板的线路。于是,检查CPU226的Q1.6与Q0.6至MCN11-1与MCN 11-6的线路,正常,遂拆掉BCN9-1脚,结果发电正常了。由上可知,故障点为PLC板。

 2.3故障原因
    由上述分析可知,FWD端子上的20 V电压在PLC板上消耗了10V。而在PLC板上与FWD端子连接的元件只有光藕PC1。光藕PC1在此处当开关使用,在这个开关上存在10v的压降,那一定是这个开关接触不良。那么对于PC1来说,C、E极一定存在漏电故障,导致CE极上形成一个电阻R2与发电变频器内部的上拉电阻R1串联。R2与R1形成分压电路,在R2上形成10v的电压降,导致FWD端子输入CPU的电压拉低至10V;正常时,由于Q0.6是低电位,PC1的CE极是开路,FWD端子在上拉电阻R1的作用下始终保持20 V,输入CPU的也是20 V;但此时,由于光祸漏电,导致发电变频器的CPU识别到FWD信号电压只有10V,所以,发电变频器不控制发电,导致不发电故障。

 2.4故障排除
    更换PLC板的光祸PC1后装复启动,检查充电电流正常。着车10 min后,发现动力电池电压由原来的324 V变为了350 V,SOC值逐步上升。发电正常,故障彻底排除。

    3 维修注意事项
    1)遵循高压操作一切规则。如:要触碰高压时先断高压,待20 min后高压电放完了再开始作业。
    2)测量各种信号时要用万用表而不能用试灯,特别是大功率的试灯,因为EM232,CPU226等的输出端子都不具备带负载能力,如果用试灯则有可能损坏模块。万一要用,也只能用LED试灯。
    3)此款混合动力车配合发动机型号为康明斯ISDE 185,此发动机出厂设定标准怠速为650 r/min ,用在该车上将怠速重新标定为750 r/min,以便辅助发电开启时发动机运转平稳;同时,主控制器设定只有当检测到发动机怠速为750 r/min时才输出发电信号。如果更换发动机ECM,则应重新标定怠速,否则辅助发电系统不工作。
    4)电机三相输出线端子上打有U、V、W字样,分别接变频器输出端子的U、V、W,如果万一电机输出端子上的字样被损坏,或者是更换了非原厂输出线,在不知道相线是否连接正确时,可以先任意接,然后利用变频器的控制程序将发电机当成起动机一试(注意:此时最好切断发动机ECM电源;操作杆置于N挡:离合器处于分离状态)。如果起动时旋转方向与发动机旋转方向一致,则证明接法正确,如果不正确,任意对调其中两相相线。
    5)将发电机当起动机使用的操作步骤如下。
    第1步按下PRG键,进入主菜单。在显示的主菜单中选择:数据设定,按下FUNC/DATA键,进入具体参数项。
    第2步按下FUNC/DATA键,进入F00项(数据保护),按下STOP+︿或V键,修改F00数值,使其数值由1变为0.
    第3步同样使用︿或V键并按下FUNC/DATA键进入具体参数项。修改F01、F02、F42、 H18数值,使其数值由1变为0.
    第4步按下PRG键,返回正常界面。
    第5步在正常界面下,按下︿或V键不动,红色数码显示数值增加或减少,在数值达到26左右时,松开八或V键,并利用︿或V键调整,使数值为26,按下FUNC/DATA键,这时红色数值26闪烁即为设定完成。
    第6步在离合器分离、空挡情况下,按下FWD键,由发电机拖动发动机,直至发动机起动。
    第7步如果未能起动发动机,则可适当提高第5步的数值,直至能够起动发动机。
    第8步重复第1步、第4步,恢复原数据。
    6)如果有原厂的故障诊断仪,也可以用故障诊断仪输入起动程序,查看起动时旋转方向是否与发动机旋转方向一致,来测试U、V、W三相线是否连接正确(注意:此时最好拔掉ECM电源)。

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