a4伺服故障码,estun伺服驱动器故障代码a47
驱动器报警A04-常见问题解答-埃斯顿自动化 - ESTUN
840.2、PN
005.3上一篇:驱动器报警A03下一篇:驱动器报警A05:
驱动器报警A47-常见问题解答-埃斯顿自动化 - ESTUN
2.5V。原因分析:1、编码器电池电压偏低;2、编码器电池供电线路问题。处理方法:1、测量编码器电池电压,若电压偏低(标准值为
3.6V)则应及时更换电池;2、若电压正常,要在电机编码器插头处再次测量电压值,进一步确认是机器人本体编码器线缆问题(线缆接触不良),还是误报警。3、该报警需要通过Fn010及Fn011清除编码器多圈信息错误,并将驱动器对应机器人轴执行回零操作。上一篇:驱动器报警A46下一篇:驱动器报警A48:
大神们,我想问问这是伺服报警什么啊?怎样解决?【埃斯顿 ...
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驱动器报警A49-常见问题解答-埃斯顿自动化 - ESTUN
驱动器报警A49时间:2022-03-25 访问量:6545报警代码A49指编码器信息跳变。原因分析:1、外部干扰;2、编码器线缆问题;3、电机编码器损坏;4、驱动器故障;处理方法:1、机器人电源线的PE线要安全、可靠的接地;2、排查编码器线缆是否有破损导致的抗干扰性能下降,特别是机器人底座的编码器航插处,应确保编码器电缆的剥线长度尽可能短,并将5V、0V及S+、S-分为两组进行双绞处理;3、若更换编码器电缆后仍无法解决,可能是电机编码器已损坏。4、若报警导致机器人位置跳变或丢零点,应重新标定机器人零位。5、可以尝试恢复驱动器出厂值,再重新设置参数,再观察该报警频率;6、机器人底座处编码器线缆漏出屏蔽层的部分过长或无双绞,可以剪短并双绞,避免编码器线缆受干扰报该警;7、尝试对调驱动器、电机,进行测试;上一篇:驱动器报警A48下一篇:驱动器报警A50:
estun伺服驱动器故障代码_百度知道
知道宝贝找不到问题了>_
基于检索内容,生成一篇幽默轻松、符合浙江话风格的文章:
2.5V的“小提示”。这事儿可不能小瞧,就像家里老电瓶没电了,得赶紧换个新电池一样。
1. 先测一测:拿起你的万用表,给电池来个体检,看看电压是不是低于标准值
3.6V。如果真的电量低了,那就赶紧换上一颗新鲜的电池吧!
2. 再检查一次:电池电量正常?那就在电机编码器插头那儿再测一遍,看看是不是线缆接触不良,或者是机器人的“小脾气”在作怪。
如果一切正常,但报警还在“闹腾”,那可能是编码器多圈信息出了错。这时,咱们得用Fn010和Fn011这两个小工具,帮它清零,然后让驱动器的对应轴回到原点,就像给电脑做了一次重启,问题自然就解决了。
为了避免编码器线缆受干扰,咱们得做好几件事:
1. 接地要牢靠:确保机器人电源线的PE线接地,就像给大树扎根一样,稳固又安全。
2. 线缆要“双胞胎”:编码器线缆的剥线长度尽量短,5V、0V及S+、S-分组双绞,就像双胞胎兄弟一样,手牵手,肩并肩,抗干扰能力大大提升。
如果以上步骤都试过了,问题还没解决,那可能是电机编码器已经“老了”,需要更换了。记住,定期检查和维护,就像给身体做体检一样,能让我们的伺服驱动器更健康,工作起来更顺畅。
总的来说,面对伺服驱动器的A47报警,咱们得冷静分析,从电池、线缆到电机,一步步排查。只要我们细心,就能找到问题所在,让我们的设备“活蹦乱跳”,工作起来更高效。记住,遇到问题别怕,咱们有办法解决,就像浙江人一样,遇事不慌,总有办法!